中化新网讯 今年以来,延安石油化工厂持续深化“医生+护士”设备精细管理模式,推进设备管理从“被动抢修”转向“主动消缺”,使设备长期处于良好运行工况,为装置的安稳长满优运行奠定基础。截至7月底,该厂设备完好率99.92%,较控制指标提高1.92%;静密封泄漏率0.01‰,较控制指标降低0.49‰;设备安全生产零事故。
该厂深化“医生+护士”设备专业管理,充分发挥专业技术人员的技术能力,推动设备运维从“被动抢修”转向“主动消缺”;定期召开设备长周期运行技术分析会,针对全厂“老大难”的设备顽疾,对症下药、精准施措,有效解决空分空压装置压缩机振动、漏油问题以及连续重整装置热油泵机封频繁泄漏的问题。
为了避免非计划停机事件,该厂积极开展非计划停机专项治理工作,对关键机组防高温防雷进行专项检查,对备用机泵定期检查,建立起特护机组运行问题跟踪治理台账,制订设备差异化点检记录本,为员工配发全新设备“点检包”,全面夯实设备专业管理水平。同时,该厂严格设备日常运行管控,开展专业检查27次,消除各类设备安全隐患12项,确保设备平稳运行。
此外,该厂还将“小改小革”“合理化建议”活动与设备生产运行管理深度融合,鼓励技术人员、操作工积极参与到设备运行“疑难杂症”的技术攻关中。例如,该厂职工对锅炉DCS进行改造,实现了现场仪表电源与DCS机柜电源的隔离,提升了锅炉控制系统的可靠性;联合四车间职工提议短线股票配资,对混合污水处理装置微电解槽曝气系统进行“微改造”,将曝气盘管由“干”字型排布改为“丰”字形排布,分布器性能和装置生产效率显著提高。
文章为作者独立观点,不代表专业配资开户观点